邯鄲中鐵橋梁機械有限公司生產(chǎn)的1000t高鐵雙線箱梁運架設備承建中鐵建大橋局杭紹臺高鐵項目5標紹興段的架梁任務,該線路地形復雜,橋隧占比高,施工難度大,進出口隧道架梁工況多,按照項目部總體施工組織安排,架橋機需頻繁進出隧道和架橋機調頭作業(yè)的工況。
日前已經(jīng)完成架梁98榀,因臺州方向現(xiàn)澆梁未施工完畢,架橋機需第一次完成調頭向杭州方向架設。傳統(tǒng)方法不是將橋機用運梁車駝運開闊場地利用運梁車變向進行調頭,就是將架橋機拆解,轉運到另一邊的橋頭二次組裝,這兩種方法工作量大、時間長、用工多、費用高。我公司今年3月成立了“1000t架橋機調頭課題技術攻關小組”,下決心解決這個技術難題。根據(jù)架橋機的設計、長度、重量、重心點位置等多次模擬調頭工況,結合現(xiàn)場地基強度、工作環(huán)境場地實際等事項進行細致的研究,并制定出詳細調頭方案及應急措施。
根據(jù)設計方案對參與架橋機調頭的管理人員、技術人員和運架設備作業(yè)人員進行技術交底及安全教育培訓,并指定公司架橋總隊的安全總監(jiān)和架橋隊隊長跟班作業(yè);對調頭施工中的運架設備吊裝、加固、馱運、防護等重要工序進行詳細分解,責任到人,調頭前進行演練,確保此次調頭作業(yè)萬無一失。
2020年5月9日上午,根據(jù)施工安排,將架橋機退到路基上的平整場地,運梁車開到位,安裝旋轉裝置并固定。下午2點,一切準備就緒后調頭工作正式開始、各崗位人員嚴密監(jiān)控,按照預定的技術方案同步作業(yè)。運梁車上安放轉盤、架橋機落于運梁車上做好防護、收起架橋機支腿、轉盤轉動。隨著運梁車上的旋轉裝置及油缸交替作業(yè),2點45分,架橋機平穩(wěn)高效順利轉向0°-90°-180°,歷時45分鐘架橋機調頭工作安全完成。
此次架橋機的成功調頭,彰顯該機型的設計優(yōu)勢,為今后續(xù)架梁施工創(chuàng)造了有利條件,同時,線路不具備調頭條件時,也可在橋上完成調頭作業(yè),為今后高鐵雙線箱梁架梁施工作業(yè)提供寶貴經(jīng)驗。
1、旋轉裝置 |
|
3、整機旋轉90 | 4、原地調頭完成 |
此外,該機型還有如下優(yōu)點:
1.運輸、組裝方便,快捷,自動化程度高;
2.橋間轉移不拆除任何部件,運梁車馱運架橋機通過隧道時只拆除二號柱下橫梁。
3.在運梁車上安裝轉動盤,架橋機落于轉盤上實現(xiàn)自行調頭;
4.四個支腿都有伸縮功能,機臂可自行擺頭、橫移及整機橫移的功能,實現(xiàn)大坡度、小曲線架梁作業(yè);
5.隧道口作業(yè)方便,可實現(xiàn)出隧道≥2.5m,進隧道≤20m架梁施工。
6.架橋機支腿及吊梁行車與機臂之間采用齒輪齒條傳動,運行平穩(wěn),架橋機過孔與架梁作業(yè)安全性好。